项目案例
Project cases
杭钢集团宁波炼钢厂
宁波钢铁炼钢厂1#、2#连铸机都为一机两流板坯,钢包容量为200吨。2#连铸机大包下渣检测系统于2020年8月开始安装调试,并顺利通过验收,厂方出具的使用报告显示,系统下渣检测准确率为97%,并能将中包液面控制在期望的±0.5吨范围内。系统调试完成后,先进行了7个浇次共108炉的连续浇注的测试,操作工在触发下渣报警后,手动关闭钢包滑动水口;通过对108炉钢地停浇后的数据分析,平均钢包余量为3.7 t,与历史钢包余量平均数据的4.4 t对比,每炉钢降低钢包余量0.7 t,108炉提升钢水收得率约75.6 t。如下表所示:
| 手动关滑板钢水收得率比较 | ||
| 状态 | 平均剩钢(T/炉) | 108炉钢水收得率(T) |
| 投用前 | 4.4 | |
| 投用后 | 3.7 | 75.6 |
2#连铸机下渣检测系统的使用效果完全达到用户的工艺需求,且设备安装零改造、设备使用零维护获得用户好评,2021年4月,宁波钢铁再订我司的电磁托圈式大包下渣检测系统,安装在1#连铸机上使用。
经济效益分析:
直接效益一:降低钢包钢水余量
采用本技术其他钢厂数据,平均每炉钢可以多收得300公斤(科研实验期间实测数据,每炉钢降低钢包余量700公斤),按照宁钢年产量450万吨计算,450万吨/200吨*0.3=6750吨,预计一年可以多收得钢水6750吨,按每吨产生300元利润计算,每年可获得202.5万元的效益。
直接效益二:降低中间包余量
通过实验得出采用本技术后钢包渣下到中间包内的量大幅度降低,在中包停浇时铸流卷渣量降低,有利于中间包残钢量和结晶器下渣控制。按照每个中间包残钢量降低200公斤,每月使用170个中间包,按每吨产生300元利润计算,效益为:0.2*170*12*300=12.2万。
钢包渣进入中间包内的量得到有效控制,从而降低中间包冲击区结壳情况的发生,无形中降低岗位员工的工作强度和安全作业风险。
直接效益三:减少设备维护人员劳动强度
原振动式下渣检测系统,每台车月维护量=4*3*4(人数*时间*每月次数)=48,4台车合计=48*4=192,月度人力维修费=37.5*192=7200元,全年人员维修费用=7200*12=86400元。
托圈式下渣检测系统,每台车月维护量=3*1*4(人数*时间*每月次数)=12,4台车合计=12*4=48,月度人力维修费=37.5*48=1800元,全年人力维修费=1800*12=21600元,效益为:86400-21600=64800元
现场图片:

关键词:外置式 托圈式 大包下渣检测
